Bonsoir,
Le problème ne semble pas venir de la sortie PWM de l'Arduino : Quand je donne comme consigne, l'arrêt du moteur par le passage à low de la base du TIP120 et de la sortie PWM j'ai bien une tension +0V/ masse sur le connecteur PWM de l'Arduino.
Quand je branche l'alimentation externe du moteur (+18V), la bascule reste la même au borne de la broche PWM (marche +2,37V/ arrêt 0V) par contre dès que j' enfiche l'entrée PMW du moteur dans la broche PWM de l'Arduino, je passe aux valeurs suivantes ( marche +2,37V / arrêt + 0,3V avec un sifflement du moteur).
J'en ai déduis qu'il y avait, peut être, une défaillance de l’électronique embarquée du moteur et j'ai donc recherché à déconnecter par l'électronique, l'entrée PWM du moteur quand la consigne arrêt moteur est effective.
Mon premier essai a été d'utiliser un second transistor TIP120 pour le rendre passant aux bornes de la sortie PMW de l'arduino, en utilisant comme alimentation base, la même que celle du premier TIP 120
=>ça a eu comme impact d'amplifier en intensité le signal PWM et je me suis retrouvé avec un moteur tournant, à deux vitesses différentes, avec comme tension aux bornes du moteur (+ 12,60V / + 9,05V).
Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien l'électronique du moteur qui est en cause ? Avant que je sollicite le fournisseur pour un remplacement.
En attendant, je vais acheter des relais pour couper simultanément l'alimentation +Vs et l'alimentation input PWM du moteur quand je souhaiterais son arrêt.
Je vous tiens au courant dans tous les cas de figure.
Merci, A+
Le problème ne semble pas venir de la sortie PWM de l'Arduino : Quand je donne comme consigne, l'arrêt du moteur par le passage à low de la base du TIP120 et de la sortie PWM j'ai bien une tension +0V/ masse sur le connecteur PWM de l'Arduino.
Quand je branche l'alimentation externe du moteur (+18V), la bascule reste la même au borne de la broche PWM (marche +2,37V/ arrêt 0V) par contre dès que j' enfiche l'entrée PMW du moteur dans la broche PWM de l'Arduino, je passe aux valeurs suivantes ( marche +2,37V / arrêt + 0,3V avec un sifflement du moteur).
J'en ai déduis qu'il y avait, peut être, une défaillance de l’électronique embarquée du moteur et j'ai donc recherché à déconnecter par l'électronique, l'entrée PWM du moteur quand la consigne arrêt moteur est effective.
Mon premier essai a été d'utiliser un second transistor TIP120 pour le rendre passant aux bornes de la sortie PMW de l'arduino, en utilisant comme alimentation base, la même que celle du premier TIP 120
=>ça a eu comme impact d'amplifier en intensité le signal PWM et je me suis retrouvé avec un moteur tournant, à deux vitesses différentes, avec comme tension aux bornes du moteur (+ 12,60V / + 9,05V).
Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien l'électronique du moteur qui est en cause ? Avant que je sollicite le fournisseur pour un remplacement.
En attendant, je vais acheter des relais pour couper simultanément l'alimentation +Vs et l'alimentation input PWM du moteur quand je souhaiterais son arrêt.
Je vous tiens au courant dans tous les cas de figure.
Merci, A+